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[作品展示] 慢慢的做只马弗炉(很慢......)

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    发表于 2024-6-3 09:51:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 xifong001 于 2024-6-4 11:37 编辑

          之前做了几把小刀,都是直接买热处理好的硬料,然后再各种锉磨,手搓高硬度钢板太费事了,现在想玩一玩碳钢,生命在于折腾么
          
          这个沪工牌的排障刀试验刀胚,是350MM的,新锉刀应该是T12材质,T10得淘老锉了。在液化气炉上退火,结果可能因为太厚了,只有前段10CM左右退到了HRC40以下,后面加热温度上不去,估计就达到了回火的效果,还能轻松削7系三刃木刀锋,钢锉打滑叔可以忍,婶婶也不能忍了哈,安排!
          TB和并夕夕上转了N圈马弗炉,没合适的:炉膛尺寸小的不行、尺寸大的功率也大,玩的地方是老家老房子只有220V电压且线路容量不大,不敢用;再说那重量那价格,算了,准备自己捣鼓吧。
          DIY的教程没找到,那就闭门造车吧,网上看看人家的成品结构和参数,开始修炼瞪谁谁怀孕的功夫,接下来就是抱着手机各种查,定下目标参数,然后东拼西凑南挑北选的攒材料~

          出去学习培训了一周,回来很是收了些快递:     莫来石砖230*114*65MM规格的20块
          
         制造缺陷或运输损伤
         
                莫来石砖(230*114*65MM规格的,买了20块,运费有砖头的一半多了。数量上余量小,有几块有些小瑕疵<造缺陷或运输损伤>,目前完好的数量正是需要的量,对制作中的容错降到了最低了炉膛得自己拼凑,大块莫来石板的尺寸更合适,但价格太贵了),耐温  1300度,没买高温粘接剂,因为这个级别的粘接剂都是大份的用不了多少,而且不便宜,另外还考虑后期维护像更换发热丝啥的,拼接部位采用凹凸结构算了,省个几百个大洋,等于白赚了又
                K型热电偶(支持短时间1250度)、
                多段可编程的温控器+双向可控硅,价格要高一些,但相对温控+交流接触器/固态继电器,可控硅更稳定,而且选的温控器支持限功率输出,对老旧线路的适应性也好太多、
                发热丝最后选择的是0cr27AI7Mo2即钼2,正常碳钢退火有个800+就可以了,钼2可以短时间上到1250度,可以考虑啥时间化一些铜玩一下、
                然后还有5CM厚的保温棉、电热丝引线用的小瓷珠、可控硅散热片、高温接线端子排、高铝瓷管、绕制电热丝的不锈钢管等等,另外当然有交的学费,目前主要是一些用于打孔的加长钻头(想象中的炉膛采用明暗丝结合的方式,上下膛用2KW的暗丝,以降低短路和触电的风险;左右两侧用半明丝,以提高传递效率和电热丝的寿命。现在到手的钻头同心度太差,经过热处理的钻杆又不好校正,现在只能期待还在快递途中的新钻头质量合格,另外还考虑改动加工方案了。开始计划的是用冲击钻头,但买到的轻质莫来石砖到手后,发现钻头选择错了,最垃圾的木工钻头都能轻松钻它)。。。

          这些钻头的同心度没一条合格,只适合粗用......最后开工才发现,钻头的钱的白瞎了,全都不需要用。莫来石砖头用指甲都可以轻松划动,最后使用的主力钻头只有几支:6*12MM的木工丸球刀(明丝底槽成型)、8MM直刃铣刀(明丝开槽)、12MM麻花钻头、25MM硬质合金开孔器(当面铣刀用)
          

            相关参数,因为是闭门造车,不确定有没有大的问题:
           1、电热丝钼2,直径1.2MM,1.353Ω/M;设计功率4KW/220V,分2组各2KW;
           2、容量4.2L(4.*10.5*10CM),功容比=1.19KW/L。(参考市场一家产品,2.5KW/1.92L<20*12*8>=1.30KW/L;4KW/7.2L<30*20*12>=0.56KW/L;8KW/16L<40*25*16>=0.5KW/L);
           3、电炉丝计算:每组2KW炉丝电阻24.20Ω,长度17.89M,绕制直径12MM,大约0.73M,拉长3倍约2.2M;每根炉丝又分成2条串联使用,1条丝加热炉膛的1个面,每面3槽(实际做了4道,因为这砖太好加工了,4槽比3槽的好处是引线可以都放在炉体后端,布线合理些)。

           现在继续备工具,完善方案,等到周末有时间回老房子了才有工具开始加工

           之前所有均在5月份完基本材料的准备工作,有些东西像架体用角铁和柜体用铁皮还没有买。主料攒好,可以开始动手了,刚过去的周末完成了一部分加工:
           把炉丝安装位完成(两侧开始打的230MM长孔废了,原因是对长钻头同心度和定位要求太高,本来也可以凑合着用,但还是把砖头翻个身换了方案又捣鼓了一遍),没舍得上铣床怕砂灰伤导轨,蹲地上用台钻搞定,折腾了一天,腰酸背痛事实证明没用铣床是明智的,看着好欺负的莫来石实际微观上硬度并不低,后面在台钻上把一只双金属开孔器磨没了一半的牙。

             6.1-6.2完成
             

             

             

             6.2晚上,还完成了一组2条炉丝的绕制。实际操作中问题:开始计划用9MM的不锈钢管子当骨架(计算9+1.2*2=11.4MM刚好装在12MM的孔里),但实际操作下来,做出来的丝回弹导致直径刚好12MM,就算不考虑加热丝工作时有多少膨涨,摆在面前的一个问题就是不方便穿绕。好解决的问题就不叫个事儿,之前也考虑过,所以同时买了有8MM的管子,做出来可以用了

           6.3看到被加精了,激动啊,感谢,并很是赧然告诉自己尽量把这个做好吧...
           昨晚下班又捣鼓了会电炉丝。
           制作办法也简单,量好长度,剪断,用脐带固定一头在8MM的管子上,然后用充电钻缠(我找了块木板,钻个孔后剖开,夹在管子和线上再缠绕的,以便更紧密且不容易跳丝;也试过把丝的一头拴在门把手上,保持拉紧状态用钻卷过支,也没问题--只要空间够的话)。

            

            绕好后很好取下来。后面安装的时候再每根4等分、拉伸。
             

             下面是2组各2KW的,每组也分开成2支了,好安装些(市场卖的那种炉体没这么多麻烦事)。白色的那个是5*5MM的碗形瓷珠,先串了点试试(引线会在砖和保温棉之间,虽然没有可燃物,但有这个感觉更正规更安全吧)。

             

           测量绕好的电阻丝组,电阻比计算值要大一点,先是想是不是表不准,然后又考虑电阻丝有没有问题,后来才想到我计算的数值只是发热段的,没算上另外多放出来的两头引线,这样基本能对上了,后期引线还是尽量短点,多上1米长度,功率会下降蛮多的(后面又多绕了一组,按计算电阻来的没额外加引线)。
            

            SW简单的弄了下,没正经的画,只是核对一下尺寸,看看结构有没有明显的毛病。
            
         
            6.4这两天做不了什么了。上班路上没看到卖角铁的,又在网上下单了30*30*3的角铁10米,又是几十个大洋没有啦上周末忘记把我那台多年前买来没怎么用过、价值5个250的瑞凌小焊机给带到上班的地方了
           下一步工作:等角铁到了就制作炉膛架子(内架)、安装发热丝,装好了就可以试通电了;然后是炉体外面的骨架、炉门、保温棉填充、外壳制作安装、电控盒制作......因为下一个周末不能去老房子,进展又会拖慢两个星期了






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    沙发
    发表于 2024-6-3 12:22:45 | 只看该作者
    不错 很漂亮
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     楼主| 发表于 2024-6-4 10:23:02 | 只看该作者

    谢谢,和大佬们差太多了
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     楼主| 发表于 2024-6-4 21:23:14 | 只看该作者
    本帖最后由 xifong001 于 2024-6-4 21:30 编辑

           不知道宿舍的电脑系统有毛病还是主贴有限制,主贴上不了图了。
    虽然做不成别的了,还是忍不住手痒,把侧面的一组电热丝先给装上了,就是下次组装的时候要多加小心了
    电热丝的间距够大的,差不多4X,应该对寿命有好处。左上角的多30段温控器,功能够用了,看壳体注塑的做工不是太好,希望管用。可控硅是MTC系列90A的,实际上等于2只单向硅封装在一起的,90A的电流,功率余量理论上比较大,所以散热片就先不准备安装风扇了,到时候看看温升再说。

          

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    发表于 2024-6-6 20:22:27 | 只看该作者
    围观中。。。。
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     楼主| 发表于 2024-6-6 20:37:29 | 只看该作者
    YUN27 发表于 2024-6-6 20:22
    围观中。。。。

    等待下周未回老房子进行焊接骨架,然后就可以通电试机了,没意外的话月底能做个差不多
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